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wangwei
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樓主  發(fā)表于: 2022-01-18 23:52
用400W的J4伺服和QD77MS來壓入定位銷

今天用位置模式壓裝測試,發(fā)現(xiàn)每次壓裝深度高低不一,

是不是應該用轉矩模式?具體怎么實現(xiàn)?

看手冊有轉矩模式和擋塊控制模式,沒理解具體是怎么使用,這個工作能否實現(xiàn)。

本人沒用過轉矩模式,望大家不吝賜教
[ 此帖被wangwei在2022-01-18 23:59重新編輯 ]
焦劉吉
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1樓  發(fā)表于: 2022-01-23 17:11
純位置控制誤差不可能是1mm,機械問題大些。因為現(xiàn)在你是走的光纖通信,不可能是位置控制誤差
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