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小侯
小侯
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樓主  發表于: 2019-05-21 17:19


機構為客戶設計如圖
M1,M2以變頻器控制兩者皆以VF模式運行
原本構想是以M1張力輪拉進原料
並與M2入料輪作PID控制M1速度
達到入料張力數值

但實際上
入料速度低且張力不高時運轉正常
但達到一定入料速度且張力加大時
M1會過電壓異常
在我推測應該是M1已經被M2完全拖著跑產生回生電壓過大
加了外接回生電阻雖然有改善但感覺只是延長異常發生時間
且回生電阻溫度持續升高

有考慮採用共直流母線方式處理
但我有在想若M1改為轉距模式是否也會有改善
煩請有做過類似案件的提供看法
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
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1樓  發表于: 2019-05-24 08:04
你厲害,過路
工控人加油
jason05
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2樓  發表于: 2019-05-24 10:14
M1做主拉料,M2做轉矩控制應該可以吧
樓主留言:
M2之後還有其他機構,機臺主速度是M2,而M1是客戶自行設計增加,我只處理增加M1的電控
sjbandmm
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3樓  發表于: 2019-05-24 10:21
如果M2拉著M1,那么張力感應應該變大,增大M1的速度就能解決,所以要么是張力裝置的設計問題,要么是程序的問題,方案應該是沒什么問題。
樓主留言:
客戶要求測試更高張力,但是高張力M1就會被M2拖著跑
supermax
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4樓  發表于: 2019-05-25 14:06
這是一臺整經機或加粘機是吧?
[ 此帖被supermax在2019-05-25 16:51重新編輯 ]
supermax
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5樓  發表于: 2019-05-25 14:14
漲力檢測可改為在M2電機上加一個編碼齒輪,用線速度檢測傳感器輸出相應的脈沖信號,通PLC處理后,用485通信控制M1,M2的速度,達到控制線速度和漲力的目的。
樓主留言:
這以CC-LINK並已加裝編碼器回授,因原料線鬆弛會整個亂掉所以M1我設定禁止反轉,